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公司要聞

西柏坡發(fā)電公司見題拆招 答好提效增容“大考卷”


電力體制改革和環(huán)保要求日趨嚴格的大形勢下,如何實現(xiàn)企業(yè)提質增效,提升市場競爭力,推進企業(yè)轉型升級;如何轉變思想、轉換角色,在自己的崗位上恪盡職守,是西柏坡發(fā)電公司今年從上到下考慮的問題。

按照國辦發(fā)【2014】31號的要求,現(xiàn)役600MW及以上濕冷機組改造后平均供電煤耗低于300克/千瓦時。與此同時,燃煤發(fā)電企業(yè)的電量調度將由銘牌調度逐步向節(jié)能減排調度調整,火力發(fā)電企業(yè)將會面臨發(fā)電小時下降、經(jīng)營壓力巨大等現(xiàn)實問題。怎么辦?嚴峻的外部環(huán)境給西電出了一道大大的難題!

困難面前,公司緊緊圍繞5、6號機提效增容改造一號工程,嚴把安全質量關,不斷提升管理能力,見題拆招,交出了一份漂亮的答卷。

必答題:機組增容提效勢在必行

“我們一定要緊盯制造進度,跟蹤設備安排,嚴把安全質量,確保5號機組改造后煤耗指標達到國家煤電節(jié)能減排升級改造計劃和建投三年能耗指標對標要求?!惫究偨?jīng)理朱春雷年初在全廠大會上堅定地說道。這句話就這樣牢記在每個檢修人的心中。形勢面前設備改造是唯一出路,更是關乎公司生存的“生死大考”。

可是,要想讓龐大的600MW機組實現(xiàn)增容提效,談何容易!

我公司5、6號機組投產于2006年,目前服役已經(jīng)超過十年,均為哈汽機組運行,對其進行全面改造,不僅對我們是第一次,就算是對改造廠家上海汽輪機廠而言也是全國范圍內第一次!改造初期,由于市場競爭十分激烈,上汽并沒有哈汽機組的相關圖紙和資料,只能憑借現(xiàn)場測繪的方式摸索著進行。面對龐大的汽輪機,無數(shù)精密到0.01毫米的部件,如此多的細節(jié),現(xiàn)場測繪加工將會存在非常大的風險和不確定性。更何況我們還要同時進行鍋爐增容、磨煤機增容、低溫省煤器改造、主變增容,貫穿始終的DCS系統(tǒng)改造等一列重大技術改造工程,工期,質量,安全,效益,這些都是我們需要嚴格控制的指標。

難嗎?想想就知道多難!改嗎?我們別無選擇!

為了降低熱耗,為了提高汽輪機熱效率,為了達到國家最新要求,也為了西電的生存與發(fā)展,機組改造勢在必行!我們堅定不移的成為第一個勇敢的吃螃蟹的人!

問答題:如何擼起袖子加油干

5號機改造先不說工期吃緊,任務繁重,人員緊張,就說現(xiàn)場這50多支外包隊伍,2000多人的外包人員如何進行施工管理,保證安全、質量這就是一道大難題。

更何況這么多建廠以來第一次進行的重大技改要同時完工,第一次如此長時間的大修,第一次由上汽機組更改為哈汽機組,中間會出現(xiàn)什么不可預知的問題,誰的心里也沒有確切的把握不出預料,困難接踵而至。

主設備的到貨時間一度成為影響工期進度的重要因素,不能按時到貨讓公司每個人如鯁在喉。以汽輪機主機通流部分改造這一個項目為例,從一開始定標我們就和上汽開展了幾輪非常艱難的談判,談技術協(xié)議,談供貨周期,談施工工期,談現(xiàn)場施工細節(jié),單就工期一項就艱苦的進行了幾個回合。由于上汽的生產任務繁重,我方的供貨時間一拖再拖,給現(xiàn)場施工帶來了巨大的壓力,施工工期上汽也堅持95天以上才能完成。公司派專員駐廠監(jiān)造三個月,盡一切可能協(xié)調各工序間的銜接。相關部門領導、甚至總經(jīng)理朱春雷等公司領導分別赴廠家協(xié)調到貨時間。在大家的共同努力下,期盼已久的汽輪機本體設備終于到貨。大家抑制不住激動的心情在生產微信群里紛紛慶賀,一向不茍言辭的生產部楊總監(jiān)更是賦詩一首以表喜悅。

如果開玩笑地說,5號汽輪機通流部分改造僅保留了汽輪機的外殼,內部全新。那么再來看看本次貫穿始終的DCS系統(tǒng)改造,則是徹徹底底的從“外殼”到“內心”全部更新。為了響應公司號召,利用先進的科技手段為公司生產提速,熱控車間著力打造大DCS系統(tǒng),努力實現(xiàn)生產監(jiān)控無死角。針對此次改造工程量大的特點,他們成立了31個項目小組,工程責任到人,本次DCS系統(tǒng)改造共涉及24270個硬接點、4203個通訊點,141面控制機柜、26個工作站、54對控制器對機組的60多面機柜,4000多條連鎖試驗、單體設備1248個,其中任何一個測點,任何一個設備的錯誤都有可能引起機組的非?;蛟O備的損壞,任何一點的顯示錯誤都可能導致機組啟動過程被叫停。為此,熱工車間反復摸底制定方案,并進行了無數(shù)次的試驗和核實;針對此次檢修中的特項改造工程,獨立進行邏輯推演,模擬仿真試驗,確保萬無一失,實現(xiàn)了#5、#6、公用三個系統(tǒng)的互聯(lián)互通。

鍋爐車間從各班組抽調人員組建監(jiān)護小組,不僅對安全全面把控,更對質量和進度負責到底,他們恪守職責,為車間監(jiān)護工作立下了大功。電氣車間建立了微信平臺《檢修每日評》,直面問題根源,敢于揭短亮丑,全方位評價車間每日工作情況。汽機車間本體改造是本次大修的主線,檢修開始前,他們到先進發(fā)電企業(yè)學習最先進的現(xiàn)場管理經(jīng)驗,檢修開始后分成三班24小時監(jiān)護施工,就提高文明作業(yè)與施工單位多次談判,大到集裝箱的顏色,小到現(xiàn)場地板革的鋪設,他們據(jù)理力爭地爭取和交涉,最終現(xiàn)場文明作業(yè)水平大幅提升。他們所在的13.7米作業(yè)面被公司授予“文明作業(yè)示范區(qū)”,成為全公司文明作業(yè)的樣板。

快馬加鞭夜以繼日,和時間賽跑!面對嚴峻的生產經(jīng)營形勢,機組早一天并網(wǎng)發(fā)電,企業(yè)的效益就早一天得到保證。工程到了驗收關口,公司責任到人,嚴把每一過程控制關口,發(fā)現(xiàn)問題,立即提出,責成施工方整改。生產技術部多次組織召開專項現(xiàn)場會,協(xié)調車間、工程承包商、設計方及施工方,將工程難度、進度、現(xiàn)場安全及施工質量做到可控、在控,保證施工進度與施工質量。

多選題:安全、優(yōu)質、高效

安全、優(yōu)質、高效一直都是確保技改順利完成的“必選”答案。歷時三個月的5號機組大修“大考”中,十多項大型技改項目, 50多家施工單位,2000多名外來施工人員,公司領會題中之意,從實際出發(fā),以安全優(yōu)質高效為出發(fā)點,創(chuàng)新管理,從細微入手,積極抓好“必選”答案的落實。

公司對外包施工單位管理標準進行系統(tǒng)梳理細化,做到有標準、有尺度、可操作。公司推行《外包管理“五必查五必問”》《外包施工作業(yè)十條基本要求》,將現(xiàn)場可能出現(xiàn)的危險點一一總結提煉,每條不超過十個字,以橫幅的形式張貼在主要場所,并作為公司培訓外包隊的必考內容,讓安全管理真正做到外化于行,內化于心。從提示中的“禁止使用不合格的腳手架”到“禁止使用未經(jīng)驗收的腳手架”,僅僅幾個字的變化,體現(xiàn)的是管理細節(jié)和標準的提升,外包單位不會因標準不清而茫然,更不能走擦邊球,現(xiàn)場風險更加可控在控。

公司在此次檢修中首次推行外包單位安全文明作業(yè)評比,敢于揭短亮丑,外包隊伍間的橫向競爭有力地促進了文明作業(yè)水平的提升,“西電的要求越來越高了,我們必須干得更加更精細,不然評比落后將來不好接活?!蓖獍椖控撠熑诉@樣說。公司首次邀請八家大型技改施工單位參加檢修協(xié)調會,第一時間發(fā)布“每日監(jiān)理日報”,便于公司及時掌控重大技改的安全工期和質量情況?!懊咳瞻踩O(jiān)察日報”用輕松詼諧的語言將安全直導人心讓人耳目一新,“三個月的檢修季,員工加班加點,身心很容易疲憊,生硬的語言員工難免抵觸,考核不是目的,潤物細無聲、將安全根植于心才是根本?!卑脖O(jiān)部副主任路計峰說。?

不管白天還是黑夜,現(xiàn)場總是一副熱火朝天的景象,而各個生產微信群里更是熱鬧非凡:“從今晚起,有大雨和強對流天氣,各車間注意檢查室外作業(yè)現(xiàn)場,防止作業(yè)事故……”無論身在現(xiàn)場與否,一部手機,一個微信群將大家緊緊地拴在了一起。而“我來解決”“收到,馬上整改”則顯示出西電人雷厲風行的工作作風和各部門領導干部的責任擔當。6號機增容提效改造的集結號很快就要吹響,但大家無所畏懼。再難的試卷,只要眾志成城,也一定會交上漂亮的答卷。為了實現(xiàn)“降煤耗”“降熱耗”的終極目標,在“生死大考”面前,我們唯有砥礪前行!